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耐火知識
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編輯:admin   分類:耐火知識   發(fā)布:2020-07-30 16:38:30   瀏覽:次

通鋼2號高爐于2004年4月3日發(fā)生一起爐缸燒穿事故。介紹了此次爐缸燒穿事故的情況,并分析了事故發(fā)生的原因。對燒穿部位進行了合理處置,提出了復(fù)風(fēng)后操作應(yīng)注意的事項。
1 引言
通鋼2號高爐(314),1997年5月26日大修改造后投產(chǎn),至2004年4月3日,單位爐容產(chǎn)鐵7518.65t。(從1999年到2004年3月23日分別進行了三次小修,更換大鐘小鐘及部分冷卻設(shè)備進出水管)。
2004年4月3日3時30分,當(dāng)出鐵進行了10分鐘后(已從鐵口放出30多噸鐵),上渣口大套下沿發(fā)生爐缸燒穿事故。因燒穿部位較高,又正好在出鐵,故僅從燒穿部位淌出5t左右的液態(tài)渣,鐵水沒有從燒穿部位淌出,也就沒有發(fā)生爆炸,損失程度較輕,休風(fēng)20小時30分,修復(fù)燒穿部位,高爐恢復(fù)生產(chǎn)。
2 爐缸燒穿情況分析
2.1 燒穿部位
本次爐缸燒穿的部位是上渣口大套正下方約500mm處,正好是上渣口下部兩塊冷卻壁的縫隙。燒壞部位的尺寸70×800mm,是一條狹長的窄縫,冷卻壁沒有燒壞。
2.2 燒穿原因分析
2.2.1爐缸部位爐殼局部開裂,嚴(yán)重影響炭磚的壽命
1997年大修時,風(fēng)口帶以下的爐殼沒有更換,在2001年,上、下渣口下方的爐殼就發(fā)現(xiàn)有兩條比較嚴(yán)重的大裂縫。其中上渣口下方的裂縫長達30×1200mm,三次小修雖然由專業(yè)人員進行了多次補焊工作,但局部煤氣泄漏的問題還是存在。加速了下渣口周圍爐缸炭磚的侵蝕速度。由于爐皮開裂,冷卻壁受熱脹冷縮的影響,造成冷卻壁的間隙增大,原有的炭素?fù)v料就很容易被沖刷掉,形成通道,最終導(dǎo)致爐缸燒穿。
2.2.2冷卻水管結(jié)垢嚴(yán)重,冷卻強度低
由于高爐冷卻水直接用渾江水,懸浮物和其它雜質(zhì)較多,冷卻水管內(nèi)的結(jié)垢現(xiàn)象比較嚴(yán)重,尤其是爐役末期的高爐,進出水管的內(nèi)徑縮小了很多,結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)熱能力大幅度下降,所以水溫差也沒有明顯的異常情況。
2.2.3爐基測溫點距下渣口位置遠,不能及時反映實際情況。
兩個爐基測溫電偶分別在鐵口下方和下渣口下方,距上渣口較遠,所以兩個爐基電偶所測的溫度也沒有發(fā)現(xiàn)有明顯的異常。也就沒能引起重視。
2.2.4冶煉強度高
2號高爐近期的冶煉強度一直保持在1.8~1.9t/(.d)的高水平,爐況順行較好,對爐缸的沖刷較嚴(yán)重。3月23~26日小修,復(fù)風(fēng)后僅3天就達產(chǎn),爐缸相對比較活躍,渣鐵流動性比較好,也是造成本次局部燒穿的一個因素。
2.2.5渣口漏水放炮影響
2004年2月3日,上渣口因漏水造成渣口放炮,高爐休風(fēng)達20多小時。放炮對渣口周圍的炭磚和冷卻壁都有一定的影響。也是造成本次爐缸燒穿的一個誘導(dǎo)因素。
2.2.6一代爐役的產(chǎn)鐵量已基本達到長壽高爐水平
本代爐役已有7年,單位爐容產(chǎn)鐵量已達到7185t。原計劃2004年4月份進行大修,因種種原因?qū)⒋笮尥七t到2005年。本廠歷代高爐的單位爐容產(chǎn)鐵均在7100t左右。扒爐時渣口部位的炭磚僅剩200㎜左右,所以超期服役所帶來的風(fēng)險也是顯而易見的。
3 燒穿部位的處理和復(fù)風(fēng)后的操作
3.1燒穿部位的處理
燒穿后高爐進行了緊急休風(fēng),清理出燒穿部位的殘渣鐵,并向爐內(nèi)掏進300~500㎜,在燒穿部位(兩塊冷卻壁的中間)用高鋁質(zhì)耐火搗料搗實,在該部位新增了一個熱電偶,實時測量該部位的溫度變化。焊好爐皮后再進行灌漿,補焊爐皮后再用角鋼加固,同時在該部位安裝了一個冷卻水箱。
3.2復(fù)風(fēng)后的操作
立即增加鈦礦的入爐量,使生鐵中的鈦含量達到0.2%。穩(wěn)定一段時間后再逐步下調(diào)。
將生鐵含硅量穩(wěn)定在1.0%左右的水平,促進鈦化物的沉淀,適當(dāng)增加渣鐵的粘度,達到保護爐缸安全的目的。
將冶煉強度控制在1.8t/(.d)以下。并適當(dāng)降低噴煤量,小時噴煤量由7t/h降至5t/h。
加強爐缸水溫差的測定工作,加強對爐基溫度的監(jiān)控。
4 結(jié)語
高強度冶煉的高爐,渣口附近是較薄弱的環(huán)節(jié),需要加強對該部位的維護和保護,保證冷卻強度和渣口部位的嚴(yán)密,通鋼需要在此方面做大量細(xì)致的改進工作,以保證渣口部位耐火材料的壽命能與其它部位達到一致,從而實現(xiàn)高爐的安全、長壽。